- Căn cứ bàn giao: Biên bản đàm phán ngày 2762003 giữa Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam và RVO Zarubezhneft về chấm dứt hiệu lực hợp đồng hợp tác thăm dị
4. Cơng văn số 1764/DK-HTQT ngày 10-8-1993 của Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phịng Chính phủ Lê Xuân Trinh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác
nhiệm Văn phịng Chính phủ Lê Xuân Trinh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư Đậu Ngọc Xuân báo cáo quan hệ giữa BP và ONGC.
b) Cơng ty điều hành BP (các lơ 06 và 12E), giai đoạn 1992-1994
Từ ngày 1-10-1992, thực hiện vai trị của nhà điều hành, Cơng ty BP đã tiến hành khảo sát hai đợt địa chấn 2D trong thời gian 1993-1994 tổng cộng là 6.369,675 km (đợt 1 là 992,45 km, đợt 2 là 5.377,225 km) và một đợt địa chấn 3D (tháng 5-1993) trên cấu tạo Lan Tây với khối lượng 424 km2. Năm 1993, BP đã khoan 4 giếng thăm dị, trong đĩ: giếng 06-LT-1X khoan từ ngày 4-2-1993 đến ngày 25- 2-1993 khi đang ở độ sâu 1.613 m, thì xảy ra sự cố khí phun phải sơ tán người và di chuyển giàn khoan khỏi vị trí1;giếng 06-LD-1X (bắt đầu khoan từ ngày 10-4- 1993), giếng đạt chiều sâu 3.412 m, cĩ phát hiện khí; giếng 06-HDN-1X chiều sâu 3.100 m và giếng 06-HDB-1X chiều sâu 4.006 m khơng cĩ phát hiện dầu khí; và giếng 06-LT-Obs1 chiều sâu 2.148 m. Năm 1994, BP tiến hành thu nổ 383,5 km2 địa chấn 3D và khoan 3 giếng. Giếng 06-LT-1XR chiều sâu 3.237 m, giếng 06-LT- Obs2 chiều sâu 1.563 m, giếng 06-LT-2X chiều sâu 1.790 m. Tổng chi phí đến hết năm 1994 là 153,63 triệu USD.
Năm 1993, xảy ra vụ tranh chấp nhỏ giữa ONGC và BP, liên quan đến thực hiện nghĩa vụ đĩng gĩp tài chính cho hoạt động tìm kiếm, thăm dị. Vấn đề là khi ký thỏa thuận chuyển 45% tỷ lệ tham gia Hợp đồng cho BP/Statoil và chuyển quyền điều hành cho BP thì các Bên đã cam kết BP/Statoil phải chi 57 triệu USD, sau đĩ các chi phí vượt quá sẽ được các Bên ONGC, BP và Statoil đĩng gĩp theo tỷ lệ tham gia. Khi BP báo cáo đã chi hết 57 triệu USD, và theo yêu cầu cơng việc đã thỏa thuận thì ONGC phải đĩng 5,36 triệu USD; nhưng đến hạn mà ONGC chỉ nộp 1 triệu USD. Do các bên nhà thầu khơng tự giải quyết được nên đã phải nhờ đến Petrovietnam.
Giai đoạn II thời kỳ tìm kiếm, thăm dị đã được phép kéo dài thêm 6 tháng, đến ngày 19-11-1994.
c) Cơng ty điều hành BP (lơ 06-1), từ cuối năm 1994
Cuối năm 1994, kết thúc thời kỳ tìm kiếm, thăm dị, nhà thầu đã tuyên bố phát hiện thương mại cụm mỏ Lan Tây/Lan Đỏ và xin giữ lại diện tích liên quan đến khu vực phát triển cụm mỏ mang tên mới là lơ 06-1. Nhà thầu đã trao trả tồn bộ diện tích lơ 12E và phần diện tích cịn lại của lơ 06. Trên cơ sở kết quả khoan thẩm lượng, nhà thầu BP đã lập và trình Petrovietnam “Báo cáo đánh giá trữ lượng mỏ Lan Tây/Lan Đỏ”. Ngày 4-10-1995 Hội đồng Xét duyệt trữ lượng dầu khí của Tổng