thí nghiệm điều khiển số

THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN SỐ

THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN SỐ

... xét:Với điều khiển thiết kế ta thấy: +) Độ điều chỉnh lớn,thời gian xác lập dài Chưa đáp ứng yêu cầu đặt Cần hiệu chỉnh lại tham số điều khiển để đạt chất lượng động học tốt hơn: Bộ điều khiển ... BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN SỐ Bài thực hành số : Tìm mô hình gián đoạn ĐCMC Động có tham số : - Điện trở phần ứng : RA=250mΩ - Điện cảm phần ứng ... nhảy) Với điều khiển...

Ngày tải lên: 26/04/2013, 08:26

37 770 3
Thí nghiệm Điều khiển số Final

Thí nghiệm Điều khiển số Final

... 0.01 Hiệu chỉnh thông số mô : Chọn r0=50, r1= -49.75 Bộ điều khiển với thông số hiệu chỉnh có chất lượng tốt hẳn (không có độ điều chỉnh, thời gian xác lập nhanh so với điều khiển tính toán, txl ... phương gán điểm cực cho ta điều khiển có chất lượng tốt, đầu xác lập nhanh (t xl cỡ 0.005s so với txl ban đầu đối tượng 0.192s)  Sau hiệu chỉnh điều khiển thu ta tìm điều...

Ngày tải lên: 15/10/2013, 15:37

25 479 0
Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - ĐHBKHN

Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - ĐHBKHN

... 0.1724 z ^-1 + 0.03293 z ^-2 - 0.08319 z ^-3 - 0.2342 z ^-4 + 0.04347 z ^-5 + 0.01793 z ^-6 - 1.362 z ^-1 + 0.3656 z ^-2 - 5.551e-017 z ^-3 +2.776e-017 z ^-4 - 1.388e-017 z ^-5 ... function: 16.48 + 3.553e-015 z ^-1 - 8.882e-016 z ^-2 - 25.22 z ^-3 + 8.973 z ^-4 0.9457 - 0.2464 z ^-1 - 0.3486 z ^-2 - 0.3016 z ^-3...

Ngày tải lên: 15/10/2013, 15:38

18 1,7K 3
Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Nguyễn Anh Tuấn

Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Nguyễn Anh Tuấn

... 2757 z ^-1 Sampling time: 1e-005 >>Gr=L*A/(1-L*B) % Hàm truyền điều khiển Transfer function: 1448 - 3940 z ^-2 + 2493 z ^-3 -1 - 0.1751 z ^-1 - 0.5026 z ^-2 - 0.3223 z ^-3 >>Gk=L*B ... - 0.2542 z ^-1 - 0.7299 z ^-2 - 0.2382 z ^-3 + 0.2223 z ^-4 Sampling time: 1e-005 >>Gk=L*B % Hàm truyền đạt hệ kín có điều khiển Transfer function: 0....

Ngày tải lên: 15/10/2013, 15:38

36 1,5K 11
Báo cáo thí nghiệm điều khiển số Đặng Việt Hùng

Báo cáo thí nghiệm điều khiển số Đặng Việt Hùng

... pháp điều khiển + Tổng hợp điều khiển tốc độ quay theo phương pháp phản hồi trạng thái cho đáp ứng có dạng PT1 (điểm cực nhận giá trị dương) sau số chu kì trích mẫu đầu xác lập + Tổng hợp điều khiển ... Hình 0.2 0.25 Bài4:Tổng hợp điều chỉnh tốc đô quay không gian trạng thái BÀI SỐ 4: TỔNG HỢP VÒNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ QUAY TRÊN KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI 4.1 Tổng hợp điều khiển t...

Ngày tải lên: 15/10/2013, 15:39

20 1,4K 3
Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng

Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng

... 0.004129 z ^-1 + 0.002382 z ^-2 - 0.005778 z ^-3 - 0.002 z ^-4 + 0.001323 z ^-5 -0 .009176 - 0.005921 z ^-1 - 0.005603 z ^-2 + 0.002405 z ^-3 - 4.337e-019 z ^-4 Sampling time (seconds): ... z ^-1 - 0.5846 z ^-2 + 0.2011 z ^-3 -0 .009176 + 0.002448 z ^-1 - 0.008006 z ^-2 - 0.003617 z ^-3 Sampling time (seconds): 0.0001 -Tinh...

Ngày tải lên: 15/10/2013, 15:39

30 1,1K 9
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN SỐ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN SỐ

... THỰC HÀNH SỐ 2: TỔNG HỢP VÒNG ĐIỀU CHỈNH DÒNG PHẦN ỨNG(ĐIỀU KHIỂN MÔMEN QUAY) Từ thí nghiệm ta có: 1 1 G(s)= + sT R + sT = R (T T s + s (T + T ) + 1) với Tt=100 µs t A A A A t A t Thay số vào chuyển ... = A( z −1 ) z - 0.5353 z Thiết kế điều chỉnh dòng theo phương pháp Dead-Beat - Với L(z-1)= l0 với l0= b 1 = = 0.5416 + b2 1.845 + 0.001347 Ta có hàm truyền điều chỉnh: l A( z −1 ) 0....

Ngày tải lên: 15/10/2013, 15:51

11 1,4K 3
báo cáo thí nghiệm điều khiển số

báo cáo thí nghiệm điều khiển số

... sát Hình 9: Mô simulink cho điều khiển thiết kế phương pháp Dead - Beat Hình 10: Kết mô simulink với điều khiển thiết kế phương pháp Dead – Beat BÀI 3: TỔNG HỢP VÒNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ QUAY Đối ... pháp điều khiển >>step(G1,G2,G3,G4) Nhận xét: + Tổng hợp điều khiển tốc độ quay theo phương pháp phản hồi trạng thái cho đáp ứng có dạng PT1 sau nhiều chu kỳ trích mẫu đầu xác lập +...

Ngày tải lên: 10/05/2014, 19:26

23 1,1K 7
Báo cáo thí nghiệm Điều Khiển Số pptx

Báo cáo thí nghiệm Điều Khiển Số pptx

... BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN SỐ Bài thực hành số : Tìm mô hình gián đoạn ĐCMC Động có tham số : - Điện trở phần ứng : RA=250mΩ Điện cảm phần ... xét:Với điều khiển thiết kế ta thấy: +) Độ điều chỉnh lớn,thời gian xác lập dài Chưa đáp ứng yêu cầu đặt Cần hiệu chỉnh lại tham số điều khiển để đạt chất lượng động học tốt hơn: Bộ điều khiển ... nhảy) Với điều khiển PI l...

Ngày tải lên: 28/07/2014, 11:20

37 543 3
báo cáo thực hành thí nghiệm điều khiển số điều khiển tự động

báo cáo thực hành thí nghiệm điều khiển số điều khiển tự động

... Bài thực hành số : Tổng hợp vòng điều chỉnh dòng phần ứng (điều khiển mômen quay) Hàm truyền đạt mô hình đối tượng ĐK dòng : Gi(s)= 1 Tt s + RA TA s + 1 4e − 007 s + 0.004025s + 0.25 Thay số ... tác động thìchất lượng động học hệ xấu hơn, sai lệch điều chỉnh lớn hơn, thời gian độ dài hơn, sai lệch bình phương lớn Bài thực hành số : Tổng hợp ĐC tốc độ quay KGTT Dựa mô...

Ngày tải lên: 26/10/2014, 14:54

38 643 3
báo cáo thí nghiệm điều khiển số

báo cáo thí nghiệm điều khiển số

... (sec) 3.1tổng hợp điều khiển PI theo tiêu chuẩn tích phân bình phương: - điều khiển : Gr(z) = -Đối tượng điều khiển Gn Ta có sai lệch điều chỉnh: E(z) = W(z) Viết sai lệch điều chỉnh dạng sai ... y1 x2 5068 d= u1 y1 Sampling time: 1e-005 Discrete-time model Bài Thực Hành Số Tổng Hợp Vòng Điều Chỉnh Phần Ứng (Điều Khiển Mô Men Quay) Ta có : >> Gz1=c2d(Wk,0.1e-3,'zoh') Tr...

Ngày tải lên: 21/07/2015, 15:16

44 342 0
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN SỐ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN SỐ

... seconds - Kiểm tra tính điều khiển được,quan sát + Kiểm tra tính điều khiển >> q1=ctrb(Ak1,Bk1) q1 = 1.0e-04 * 0.6098 -0.6608 0.2166 -0.0086 >> rank(q1) ans = Suy điều khiển >> q2=ctrb(Ak2,Bk2) ... value=58 Kết : Step Đáp ứng đầu điều khiển GR1 Đáp ứng đầu điều khiển GR2 Ta thấy dùng điều chỉnh Deat-Beat thứ đầu đạt giá trị xác lập sau chu kỳ trích mẫu, với điều chỉnh...

Ngày tải lên: 06/05/2016, 14:16

55 326 0
báo cáo thí nghiệm điều khiển số trường đại học BKHN

báo cáo thí nghiệm điều khiển số trường đại học BKHN

... Duy Hùng – TĐH 03 K57 Báo cáo thí nghiệm môn “ Điều khiến số Gk2 Mô băng Simulink sau 11 Vũ Duy Hùng – TĐH 03 K57 Báo cáo thí nghiệm môn “ Điều khiến số Ta thu kết Bộ điều khiển cho tín hiệu bám ... Duy Hùng – TĐH 03 K57 Báo cáo thí nghiệm môn “ Điều khiến số T2 = 0,01 s Bài tập thực hành số – tổng hợp vòng điều chỉnh dong phần ứng ( điều khiển môm...

Ngày tải lên: 01/06/2016, 16:49

29 498 0
Báo cáo thí nghiệm điều khiển số

Báo cáo thí nghiệm điều khiển số

... Báo cáo thí nghiệm ĐKS Cân hệ số ta tính được: r0 = 594.12 r1 = -487.11 z3 = 0.63 Vậy điều khiển: Sơ đồ mô simulink 24 Báo cáo thí nghiệm ĐKS Sơ đồ Simulink kiểm tra sai lệch 25 Báo cáo thí nghiệm ... được: 28 Báo cáo thí nghiệm ĐKS r= 110.235 -109.124 fval = 1.2223 Từ kết ta có r0 = 110.235 r1 = -109.124 giới hạn IQ tiến đến 1.2223 Kiểm tra lại điều kh...

Ngày tải lên: 16/07/2016, 11:27

40 460 1
Báo cáo thí nghiệm điều khiển số

Báo cáo thí nghiệm điều khiển số

... Thoan_20102754 Page Báo cáo Thí nghiệm Điều khiển số Hình 3: Đồ thị đáp ứng hàm gián đoạn tính tay hàm truyền ĐCMC Trần Thị Thoan_20102754 Page Báo cáo Thí nghiệm Điều khiển số 1.3 Mô hình trạng ... 28 Báo cáo Thí nghiệm Điều khiển số Hình 23: Simulink Đồ thị scope Hình 24: kết mô Kết luận: Không chọn cặp điểm cực mong muốn để hệ ổn định Trần Thị Thoa...

Ngày tải lên: 03/08/2016, 22:33

32 514 0
w