công nghệ sản xuất sạch hơn - CÔNG TY VIFON
Trang 1NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG QUY TRÌNH SẢN
XUẤT SẠCH HƠN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ
KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
NỘI DUNG BÁO CÁO
1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
2 CƠ HỘI SXSH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
3 TIẾN TRÌNH SXSH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
4 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ.
1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phẩn Kỹ Nghệ Thực phẩm Việt
Nam
Tên viết tắt : VIFON
ðịa chỉ: 6/1B, ðường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận
Tân Phú, TP.HCM
ðiện thoại : (08) 8153947 , 8154071
Fax : 84-8 8153059 / 8154070
Email : vifon@hcm.vnn.vn
Website : vifon.com.vn
Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh các loại thực phẩm
ăn liền như : mì, phở, hủ tiếu, bột canh …
Cán bộ công nhân viên : 2400 nguời
Tổng diện tích : 70000m2 , trong ñó có 20% là sân bãi và cây
xanh
Gồm : 4 phân xưởng sản xuất mì , 2 phân xưởng sản xuất có sản phẩm gạo, 1 phân xưởng sản xuất tương ớt, 1 phân xưởng sản xuất bột canh
1 Sơ ñồ công nghệ chế biến mì
Nguyên Liệu (Bột Mì)
Phối Trộn
Cán, Cắt sợi
Hấp, Tưới Nước Lèo
Trang 2Vô khuôn
Chiên
Làm Nguội
đóng gói
đóng gói
nêm
Thành phẩm
Phân tắch các nguyên nhân phát sinh chất thải trong quy trình
STT Công đoạn Dòng thải
CTR NướcThải Khắ Thải
1 Phối trộn bột rơi vãi
2 Cắn, cắt sợi bột dư
3 Hấp,tưới nước lèo
Mì thải Nước thải
4 Chiên Mì thải Dầu thải Hơi nước,
hơi dầu
5 Làm nguội Mì thải Nước thải
6 đóng gói nêm Vỏ bao bì Nước thải
7 đóng gói Vỏ bao bì
Phối trộn Không ựể bột rơi vãi
Cán, cắt sợi Tái sử dụng lại bột dư
Hấp, tưới nước lèo Mắ thải có thể làm thức ăn gia súc
Chiên Thu hồi hơi nước và hơi dầu
Làm nguội Mì thải làm thức ăn gia súc
đóng gói nêm đóng gói vừa ựủ ựể tiết kiệm
nguyên liệu đóng gói đóng gói vừa ựủ ựể tiết kiệm
nguyên liệu
TIẾN TRÌNH đÁNH GIÁ SXSH
Bước 1: Khởi ựộng
Trước tiên, ban lãnh ựạo cần phải cam
kết với chương trình sản xuất sạch hơn
đánh giá sản xuất sạch hơn sẽ yêu cầu
một khoảng thời gian ựể thu thập thông
tin và phát triển các giải pháp
Thành lập nhóm ựánh giá sản xuất sạch hơn
Th ành lập nhóm SXSH giúp Cty giảm thiểu tối ựa nguồn thải và sinh lời nhiều hơn.
Trang 3Phiếu số 1: Thông tin về nguyên liệu ựầu vào
STT Nguyeân vaảt lieảu-naêng lỏôỉng ứôn vò Lỏôỉng tieâu thuỉ trong naêm
2 Daàu shortening Taán 4000
3 Daàu tinh luyeản Taán 800
PHIẾU CÔNG TÁC 2: CÁC THÔNG TIN THU đƯỢC
Thông tin Khả năng thu thập thông
tin
Nhận xét
Sơ ựồ công nghệ Có Tự tìm hiểu
Sơ ựồ nhà máy Không Không ựược cung cấp
Sơ ựồ thể hiện dòng thải
Bước 2: Phân tắch các công ựoạn
1 Sơ ựồ công nghệ chế biến mì
Nguyên Liệu (Bột Mì)
Phối Trộn
Cán, Cắt sợi
Cắt định Lượng
Hấp, Tưới Nước Lèo
Nước, phụ gia
Bột rơi vãi
Bột ựã trộn Bột rơi vãi
Hơi nước Nước thải, Mì thải
Nồi hơi
Khắ Thải
Vô khuôn
Chiên
Làm Nguội
đóng gói
đóng gói
nêm
Dầu shortning,
hơi nước
Hơi nước ngưng tụ Hơi dầu chiên (CO,SO2, NOx )
Dầu thải, Mì phế phẩm
sản xuất gói
nêm
Nước thải,
Mì thải
rác thải nước thải
PHIẾU SỐ 5 : CÂN BẰNG NGUYÊN LIỆU
Coâng ựoaỉn
Nguyeân lieảu ựaàu vaụo Nguyeân lieảu ựaàu ra
Doụng thaũi Teân nguyeân lieảu Soá lỏôỉng thaụnh Baùn
phaăm Soá lỏôỉng Nhaụo
troản (G1)
Boảt mì -Nỏôùc -Phuỉ gia
869 (kg)
391 lit
67 (kg)
Boảt troản 1.327(kg) -Boảt nguyeân lieảu
rôi vaõi thaát thoaùt : 19kg Caùn,
caét sôỉi Boảt ựaõ nhaụo 1327(kg) Mì sau
sôỉi
1312(kg) -Boảt troản thaát thoùat:
15kg Haáp Ờ
caét ựoaỉn
- Sôỉi mì
- Hôi
- Hôi nỏôùc ngaám vaụo mì
1312(kg) 115(kg) Mì sau haáp 1350 (kg) - Mì vuỉn : 62 kg- Hơi thất thóat: 62 kg
15k 15kg g
Trang 4mì -Vắt mì trong khuôn
-Dầu shortening
1397(kg)
200(kg) Vắt mì sau
chiên
1153 (kg) -Lượng mì hao hụt sau chiên:
29kg -Mì cháy (chưa xác định) -Dầu shortening hao hụt (do thất thoát và thải bỏ):
65 kg -Lượng nước thất thĩattheo dầu là :
350 kg Kiểm
tra
chất
lượng
Vắt mì sau chiên
và làm nguội 1003(kg) yêu cầuMì đạt 953 (kg) -Sản phẩm không đạt yêu cầu (kể
cả mì vụn): 50 kg50 kg
Đóng
gói Mì đạt yêu cầuLượng gói nêm
-satế
Bao bì – thùng
953(kg)
47 (kg) thành Mì
phẩm
1000 (kg) -Lượng bao bì hư hỏng : ( khơng đáng kể)
Bột mì nguyên liệu:
869kg Nước dùng: 558lít Hóa chất phụ gia:
67kg Nước lèo tưới mì:
52kg:
Dầu shortening: 200kg Điện 26kw
1 TẤN MÌ (85g/gói)
Mì thành phẩm:
1 tấn Tổng khối lượng bột mì thất thóat: 34kg/1tấn mì thành phẩm
~ 3.9%
Dầu shortening thất thoát + thải bỏ: 65kg
Nước lèo thất thoát: 5kg
−Kết quả tính toán cân bằng vật liệu cho 1 tấn mì thành phẩm (với trọng lượng mỗi gói mì là 85g) được biểu diễn cụ thể trong sơ đồ sau:
Bước 5: Thực hiện các giải pháp sản
xuất sạch hơn
Nhóm các giải pháp SXSH Thực Hiện
Ngay
Cần phân tích thêm
Loại bỏ Bình luận
I Quản Lý Nội Vi
1 Tổng vệ sinh dàn cán thường xuyên xxxx Dễ thực hiện
2 Các gói mì có khối lượng 60-70g thì không phải lắc xxxx Không thay đổi được đặt tính công
nghệ của máy
3 Lắc nhẹ hơn đối với gói mì trọng
4 Phân công và kiểm soát công nhân vận hành lò hơi chặt chẽ hơn xxxx Dễ thực hiện
II Kiểm soát tốt quá trình
5 Giảm nhiệt độ chiên sẽ giảm được
hàm lượng dầu trong vắt mì xxxx Dễ thực hiện
6 Định kỳ bảo dưỡng máy cắt sợi xxxx Dễ thực hiện
7 Mua thiết bị đo nhiệt độ khói thải lò
hơi để kiểm soát và điều chỉnh lượng
nhiệt tổn thất qua khói lò, tăng hiệu
suất hoạt động của lò hơi
xxxx Đầu tư tốn kém
III Tận Thu , Tái Sử Dụng Tại Chỗ
8 Thu hồi toàn bộ nước ngưng sau các
công đoạn có sử dụng hơi xxxx Cần mua và lắp hệ thống thu hồi
9 Tận dụng lượng nước xả đáy để gia
nhiệt nước cấp và nước bổ sung xxxx Đầu tư mua bộ trao đổi nhiệt
10 Tận dụng nhiệt khói thải để giai
nhiệt nước cấp và đốt nóng không khí xxxx Đầu tư mua bộ trao đổi nhiệt
IV Cải Tiến Thiết Bị
11 Thường xuyên bảo trì máy mĩc xxxx Đễ thực hiện
12 Thay đổi nồi hơi xxxx Chi phí cao, lợi ích
cao
VI Nguyên Liệu Mới
13 Thay dầu FO có hàm lượng S thấp hơn xxxx Giá thành dầu FO hàm lượng S
thấp cao hơn
14 Thay dầu FO bằng dầu DO (S: 0.5%) xxxx Giá dầu DO cao hơn dầu FO
Trang 5_ Để kiểm soát lượng nhiệt tổn thất qua khói lò cũng như để quản lý và vận hành
nồi hơi hoạt động hiệu quả hơn, công ty cần phải lắp 4 đồng hồ đo nhiệt độ của khói
lò Vì nhiệt độ khói thải liên quan đến hiệu quả hoạt động của lò hơi, nhiệt độ khói
thải càng cao, nhiệt tổn thất qua khói thải càng nhiều chứng tỏ lò hơi hoạt động
không hiệu quả Với giải pháp này chỉ cần làm tăng hiệu suất hoạt động của lò hơi
lên 5%, theo tính toán thì nhà máy có thể tiết kiệm lương dầu FO khoảng 1680
lít/ngày, tải lượng SO2 giảm tương ứng khoảng 29623 kg/năm (với lượng dầu tiêu thụ
trung bình khoảng 30.000lít/ngày, nhà máy hoạt động 330ngày/năm) Số tiền tiết
kiệm được là 8400000 đồng/ngày
Để thực hiện giải pháp này nhà máy cần lắp 4 đồng hồ đo nhiệt độ tại 4 ống khói lò
hơi, ước tính chi phí đầu tư cho giải pháp này khoảng 44.000.000 đồng bao gồm cả
chi phí mua 4 đồng hồâ và tiền thi công lắp đặt (giá ước tính cho 1 đồng hồ là
10.000.000 đồng) Thời gian hoàn vốn khoảng 1 tháng
Theo đánh giá thì nhiệt độ khói thải lò hơi hiện nay tại nhà
qua khói lò rất lớn Giải pháp thu hồi nhiệt từ khói thải lò hơi để gia nhiệt nước cấp cho lò hơi vừa tiết kiệm được nhiên liệu dầu FO, vừa giảm tải lượng các khí ô nhiễm qua khói lò Với tổng lượng dầu tiêu thụ trung bình khoảng 24.000 – 28.000lít/ngày chỉ cần giảm tổn thất nhiệt qua khói lò 5%, theo tính toán thì nhà máy đã tiết kiệm được khoảng
1200 – 1400 lít FO/ngày, số tiền tiết kiệm được khoảng 6.000.000 – 7.000.000 đồng/ngày (với giá dầu FO là 5.000 đồng/lít) và tải lượng phát thải SO2 giảm khoảng 20742 –
25000 kg/năm (nhà máy hoạt động 330 ngày/năm)
Với phương án này nhà máy cần đầu tư mua 4 bộ trao đổi nhiệt lắp tại 4 ống khói lò hơi để thu hồi nhiệt, chi phí ước tính cho giải pháp này khoảng 400.000.000 đồng (chưa bao gồm cả tiền thi công lắp đặt, giá bộ trao đổi nhiệt khoảng 100.000.000 đồng/bộ) Thời gian hoàn vốn khoảng 2,5 tháng.
Khối lượng bột nguyên liệu thất thoát vào
dòng thải là 3,9% Với mục tiêu sau khi áp
dụng SXSH sẽ giảm khoảng 0,5% lượng bột
mì thất thoát / 1 tấn sản phẩm thì nhà máy sẽ
tiết kiệm được khoảng 80 tấn bột/năm Tương
đương với số tiền tiết kiệm được là
216.000.000 đồng/năm (với giá bột mì là
2.700 đồng/kg).
Hiện nay lượng nước ngưng thu hồi tại nhà máy chỉ chiếm khoảng 20%, lượng nước ngưng còn lại cho thải chung với nước thải công nghệ, nhiệt độ nước ngưng khoảng 900C – 1000C Phương án thu hồi toàn bộ nước ngưng tại các công đoạn có sử dụng hơi sẽ giúp nhà máy tăng lượng nước ngưng hồi về lên đến 70% Với giải pháp này sẽ tiết kiệm được khoảng 1.536 lít/ngày, đồng thời giảm phát thải 26.549 kg
SO2/năm Số tiền tiết kiệm được là 7.680.000 đồng/ngày Với phương án này không đòi hỏi đầu tư nhiều, chỉ tốn khoảng vài ngày thi công và lắp hệ thông thu hồi nước ngưng, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.
Tổng Kết Các Lợi Ích Sau Khi Áp Dụng Các Giải
Pháp Phân Tích Trên
Các giải pháp
phân tích
thêm
Các lợi ích ước tính sau khi áp dụng
Chi phí thực hiện ước tính
Thời Gian Hồn Vốn Kỹ thuật Kinh tế Môi trường
1 Mua thiết
bị đo
nhiệt độ
khói thải
lò hơi
- Lắp 4 đồng
hồ đo
nhiệt độ
khói lò
-Tăng 5%
hiệu suất
lò hơi
Tiết kiệm
8.400.000 Đồng/ngày
- Giảm tải lượng SO2
thải : 29.623 kg/năm 44.000.000 Đồng < 2tháng
2 Tận dụng
nhiệt
khói thải
để gia
- Lắp 4 bộ
trao đổi
nhiệt
- Giảm 5%
Tiết kiệm được
khoảng 6.000.000 – 7.000.000
- Giảm tải lượng SO2
thải: 20.742 – 25.000 kg/năm
400.000.000 Đồng (chưa tính tiền thi công lắp đặt) 2,5tháng
3 Thu hồi toàn bộ nước ngưng tại sau các công đoạn có sử dụng hơi
- Lắp thêm thiết bị nước ngưng
- Tăng lượng nước ngưng lên 70%,
Tiết kiệm 7.680.000 Đồng/ngày
- Giảm lượng nước cấp nhờ tăng lượng nước ngưng
- Giảm lưu lượng khí thải:
1.206.442m3/nă
m
- Giảm tải lượng SO2
thải:
26.549kg/năm Không đáng kể
-4 Giảm 0,5%
Lượng Bột Mì Thất Thoát
Các giải pháp thực hiện chủ yếu là quản lý nội vi
Tiết kiệm 65.500 Đồng/ngày ~ 216.000.000 Đồng/ năm
Giảm tải lượng nước thải nhờ giảm thoát vào nước thải Không đáng kể
-5 Giảm 20%
Lượng Nước Cấp
Các giải pháp thực hiện chủ yếu là
700.000 Đồng/ngày ~ 231.000.000 Đồng/năm
Lượng nước cấp giảm khoảng
700 m3 /ngày, giảm được
Khoảng 30.000.000 Đồng (tính cả chi phí lắp đồng hồ nước,
1,5 tháng
Trang 6Bước 6: Duy trì sản xuất sạch hơn
Bổ nhiệm một nhĩm làm việc lâu dài về đánh giá
SXSH.
Kết hợp các cố gắng SXSH với kế hoạch phát
triển chung
Phổ biến các kế hoạch SXSH tới các phịng ban
Khuyến khích nhân viên cĩ những sáng kiến mới
và những đề xuất cho cơ hội SXSH.
Tổ chức tập huấn cho cán bộ kể cả lãnh đạo
CƠNG TY
KẾT LUẬN
Quá trình sản xuất mì ăn liền khá phức tạp và tạo ra nhiều nguồn thải.
SO2 từ việc đốt nhiên liệu cĩ thể gây ảnh hưởng đến mơi trường nhưng ta cĩ thể
áp dụng SXSH để giảm nguồn thải này.
Ngồi ra, để đạt hiệu suất sản xuất cao hơn cần đánh giá tiếp các yếu tố năng lượng (Dầu DO,dầu FO) tiêu hao cho sản xuất trong chương trình Tiết kiệm năng lượng sản xuất.
Kiến Nghị
Để triển khai áp dụng SXSH tại công ty đạt được nhiều
thành công hơn thì ban lãng đạo của công ty cần:
_ Nhanh chóng triển khai và hoàn thành việc mắc các đồng hồ
nước hỗ trợ cho việc cân bằng nước cụ thể hơn để biết chính
xác lượng nước thất thoát.
_ Tiếp tục duy trì các giải pháp SXSH đã thực hiện, triển khai
áp dụng tiếp các giải pháp SXSH thực hiện ngay còn lại.
_ Lên kế hoạch thực hiện các giải pháp lâu dài đã được phân
tích tính khả thi.
_ Duy trì và mở rộng chương trình SXSH trên phạm vi toàn
công ty Chọn trọng tâm đánh giá cho SXSH tiếp theo là
tiềm năng tiết kiệm điện.