SÁng Kiến LàM SạCh Môi tRường

Một phần của tài liệu Số 8 full (Trang 45 - 46)

tRường

Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường ở NMLD Dung Quất, ngoài việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại để quản lý và xử lý các nguồn thải độc hại, còn một yếu tố khác không thể không nói đến đấy là con người.

Thiết bị dù có hiện đại đến đâu, nhưng giao vào tay những người thiếu ý thức, kém trách nhiệm thì ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. Ngoài công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường rất tốt, người lao động ở Nhà máy không ngừng học hỏi, phát huy tối đa sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, vừa làm lợi cho ngân sách nhiều tỉ đồng, vừa giảm nguy cơ gây ô nhiễm. Giới thiệu sáng kiến ở Phân xưởng Điện để minh chứng cho sự tận tụy và trách nhiệm lớn trong việc BVMT. Phân xưởng này được thiết kế 4 lò hơi. Trong điều kiện vận hành bình thường thì có 3 lò hơi hoạt động, lò dự phòng để sẵn sàng thay thế khi có sự cố. Quá trình vận hành có 2 lò hơi chạy quạt gió (FDF) bằng turbine hơi, sử dụng gần 15 tấn hơi HP/01 FDF và sinh ra gần 15 tấn hơi hơi thấp áp; 1 lò sử dụng quạt gió bằng mô tơ. Qua theo dõi, những người thực hiện công việc này nhận thấy, trung bình hằng năm có khoảng 3 tháng vận hành 2 lò hơi quạt gió và 1 lò hơi sử dụng mô tơ.

Ở chế độ vận hành này, tổng lượng hơi thấp áp sinh ra từ các turbine hơi cao hơn nhiều lượng hơi thấp áp. Như vậy, một lượng hơi thấp áp thừa phải xả bỏ ra ngoài môi trường gây lãng phí rất lớn. Làm thế nào để hạn chế tối đa lượng hơi thấp áp xả ra môi trường là câu hỏi được đặt ra. Từ thực tế trên, đề tài “Giải pháp hạn chế tối đa lượng hơi thấp áp xả ra môi trường trong điều kiện hơi thấp áp sinh ra từ các turbine cao hơn nhiều so với lượng hơi tiêu thụ trong Nhà máy” do ThS. Nguyễn Ngọc Thanh - Phòng

Sản xuất và các đồng nghiệp nghiên cứu và áp dụng thành công, mỗi năm làm lợi cho Nhà máy khoảng 22 tỷ đồng.

Nghe vẻ đơn giản, nhưng để ra được “sản phẩm” lại không đơn giản. Khi 3 tổ máy lò hơi đang vận hành thì có 3 bơm nước ngưng cùng hoạt động song song bằng turbine. 3 bơm nước vận hành bằng turbine chính là “thủ phạm” xả thải lượng hơi lãng phí. Vì vậy, phải thay chế độ vận hành bơm nước ngưng bằng motor. Khi chuyển đổi chế độ vận hành phải qua nhiều lần thử nghiệm, đánh giá các ưu, khuyết điểm và đặc biệt là tiêu chí kỹ thuật bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành. Cụ thể, khi vận hành tất cả 3 bơm nước ngưng motor đối với các tổ máy phát turbine hơi đang hoạt động thì trạng thái hoạt động của các thiết bị ổn định, lượng hơi xả ra môi trường qua van 040-PV-018 giảm khoảng 9,9 tấn/h. Tính trung bình ở mức tối thiểu, hằng năm gần 3 tháng vận hành 2 lò hơi chạy FDF bằng turbine và 1 lò hơi chạy FDF bằng motor điện, lượng hơi đã hạn chế xả thải ra môi trường là 21.384 tấn. Theo

đơn giá hiện hành khoảng 50,03USD/tấn hơi thấp áp, thì tiết kiệm được khoảng 1 triệu USD/năm (đã trừ tiền điện). Đề tài này đã được áp dụng từ tháng 7/2014.

Lời Kết

Nhìn lại những gì mà BSR đã làm trong những năm qua để BVMT mới thấy tính nhân văn của những người đang công tác tại đây. Môi trường không mua được bằng tiền, chi phí dù tốn kém, lợi nhuận giảm, thời gian hoàn vốn dài…và nhiều thiệt thòi khác nữa, nhưng môi trường sống của cả cộng đồng được bảo vệ, đấy chính là điều vô giá.

Đầu tháng 6 vừa qua, có dịp vào NMLD Dung Quất vào đúng thời điểm cả BSR đang thực hiện tháng cao điểm về hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6, với khẩu hiệu “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” chứng kiến Lãnh đạo và tất cả người lao động cùng chung tay làm vệ sinh môi trường mới thấy hết sự tâm huyết của cán bộ công nhân viên nơi đây.

Dưới cái nắng chói chang ở miền Trung, buổi trưa nghe tiếng cu gù dưới “tán rừng” trong Nhà máy, nhìn cánh cò chấp chới bay về… tôi như đang được sống ở một vùng quê thanh bìnhn

t.gấM

VKiểm tra chất thải tại các phân xưởng trong Nhà máy

Một phần của tài liệu Số 8 full (Trang 45 - 46)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(67 trang)