Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp SXSH

Một phần của tài liệu nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công ty tnhh nam thành, kcn tân tạo, quận bình tân, tp. hồ chí minh (Trang 67 - 72)

Œ Phân tích nguyên nhân gây ra dòng thải và đề xuất các giải pháp SXSH. Công đoạn Dòng thải Nguyên nhân Giải pháp

Không bảo quản cẩn thận

1. Khi nhận hóa chất phải bảo quản cẩn thận tránh hư

hao, mất mát

2. Nhắc nhở công nhân lấy hóa chất nhẹ hơn

Lấy hóa chất không cẩn thận để hóa

chất rơi vãi nhiều 3. Trải tấm nhựa tại khu vực lấy hóa chất để thu gom, tận dụng lượng hóa chất rơi vãi Hóa chất còn dính

lại trên thiết bị chứa.

4. Giũ sạch thiết bị chứa để tận dụng hóa chất còn sót lại trước khi vệ sinh thiết bị, vệ sinh nhà xưởng 5. Nhắc nhở công nhân đổ hóa chất vào thùng trộn nhẹ hơn Chuẩn bị hóa chất Hóa chất bị thất thoát Trộn hóa chất không cẩn thận 7. Hứng và tận dụng hóa chất rơi ra trong quá trình trộn hóa chất

Tẩy trắng cho tất cả các loại vải nhuộm

9. Bỏ qua quá trình tẩy trắng khi nhuộm vải màu đậm Tẩy trắng Nước thải

nhiều, tải lượng COD cao

Không tuần hoàn dịch tẩy

10. Tuần hoàn lại dịch tẩy sau khi bổ sung thêm hóa chất

Sử dụng CH3COOH 11. Thay thế CH3COOH bằng HCOOH hoặc các axit vô cơ mạnh (H2SO4, HCl) để giảm tải lượng ô nhiễm COD Khí thải có

chứa hơi hóa chất độc hại

Sử dụng NaClO2 12. Thay thế NaClO2 bằng H2O2 Lãng phí thuốc nhuộm và tốn thời gian xử lý kỹ thuật

Phối màu thủ công nên không chính xác theo công thức đã cho

13. Lắp đặt hệ thống máy tính để phối màu hợp lý

Dung tỷ nhuộm lớn 14. Giảm dung tỷ nhuộm từ 1 : 15 xuống 1 : 10

Thải bỏ dịch nhuộm sau mỗi lần thay đơn

15. Tái sử dụng dịch nhuộm vải PES của mẻ trước bằng cách bổ sung thêm hóa chất 21. Thay thế CH3COOH bằng HCOOH hoặc các axit vô cơ mạnh (H2SO4, HCl) để giảm tải lượng ô nhiễm COD Sử dụng các chất

hữu cơ gây ra tải lượng COD cao

22. Giảm 10% lượng chất đều màu sử dụng Nhuộm Nước thải nhiều, tải lượng COD cao

Pha dư hóa chất, thuốc nhuộm do

23. Xử lý vải tốt, đạt yêu cầu từ công đoạn tiền xử lý để

tiền xử lý không kỹ vải có độ ngấm cao, tăng độ bám dính thuốc nhuộm

24. Nâng cao nhận thức cho công nhân vận hành

25. Mở các khóa đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành máy móc, quá trình nhuộm tốt hơn

Chất lượng vải nhuộm không đạt yêu cầu, phải nhuộm lại do dự cố chủ quan hoặc khách quan (trường hợp này rất ít xảy ra)

26. Bảo dưỡng tốt máy móc, thiết bị nhằm hạn chế sự cố Hồ hoàn tất Tiêu hao (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

nhiều dung dịch hồ và lượng hồ xả nhiều Chuẩn bị hồ dư do không có sự ước tính trước

27. Tránh chuẩn bị dư hồ vải bằng cách ước tính trước số lượng thực tế dùng trên cơ sở thiết kế của quá trình hồ vải.

Vải không đạt chất lượng, phải xử lý lại

28. Kiểm tra vải cuối mỗi công đoạn trước khi chuyển qua công đoạn tiếp theo Kiểm cuộn Chất thải

rắn

Ống giấy, nylon bị hư hỏng

29. Khi nhận ống, giấy nylon phải bảo quản cẩn thận, tránh hư hao

Phân tích nguyên nhân -Đề xuất các giải pháp SXSH tại khu vực lò hơi. Dòng thải Nguyên nhân Giải pháp SXSH

30. Giáo dục, nâng cao ý thức cho công nhân

Ý thức công nhân (lơ là, ngủ quên trong khi vận

hành lò hơi) 33. Phân công và kiểm soát công nhân vận hành nồi hơi chặt chẽ hơn Rò rỉ do các van hơi, mối

hàn, ống dẫn hơi bị hở

34. Bịt tất cả các chỗ rò rỉ hơi

Lớp bảo ôn đường ống cấp hơi không tốt

35. Tăng bề dày lớp bảo ôn cũ

36. Lắp van bướm kiểm soát lưu lượng khí (giảm 5% khí dư sẽ tăng hiệu suất lò hơi 1%)

Không kiểm soát lượng không khí dư

37. Lắp bộ cảm biến đo O2 trực tuyến 38. Lắp bộ thu hồi nhiệt thải

Tổn thất nhiệt

Tổn thất nhiệt do khói lò

39. Lắp bộ phận gia nhiệt để tận dụng nhiệt khói lò gia nhiệt nước cấp cho lò hơi Nồng độ bụi, SO2 trong khói thải cao Chất lượng dầu FO (hàm lượng S cao: 3%)

40. Thay dầu FO bằng dầu DO (S : 0,5%)

Ž Phân tích nguyên nhân -Đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện. Dòng thải Nguyên nhân Giải pháp SXSH

41. Lắp bộ truyền động vô cấp cho mô tơ quạt hút và quạt đẩy

Tổn thất năng lượng điện trong động cơ

Tải của động cơ không tối ưu

42. Lắp công tắc bằng tế bào quang điện để máy tự ngắt khi cần thiết

Sử dụng loại bóng chiếu sáng kiểu cũ, không hiệu quả về năng lượng

43. Thay loại bóng đèn 40W bằng bóng đèn 30W tiết kiệm năng lượng

Tổn thất điện năng lượng điện trong hệ thống chiếu sáng Nhà xưởng có ít cửa sổ 44. Bổ sung cửa sổ sử dụng ánh sáng mặt trời để giảm lượng đèn chiếu sáng cần thiết vào ban ngày (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Phân tích nguyên nhân -đề xuất các giải pháp tiết kiệm nước. Nguyên nhân Giải pháp SXSH

Ý thức của công nhân viên

45.Giáo dục, nâng cao nhận thức tiết kiệm nước cho công nhân như khóa chặt các vòi nước khi không sử dụng

Rò rỉ tại các van, đường ống dẫn nước

46.Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các van và đường ống dẫn nước

Nước không thoát kịp khi vệ sinh máy

47.Cải tạo hố thoát nước tại các máy nhuộm Sử dụng vòi phun bình

thường

48.Sử dụng vòi phun áp lực cao Thải bỏ nước ngưng vào

hệ thống nước thải chung của công ty

49.Thu nước ngưng từ các máy Jet và máy hoàn tất để tái sử dụng làm nước cấp cho lò hơi.

Sử dụng nước sạch để vệ sinh nhà xưởng, tưới cây

50.Tận dụng nước thải đã xử lý để vệ sinh nhà xưởng, tưới cây xanh nhằm giảm lượng nước cấp

Một phần của tài liệu nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công ty tnhh nam thành, kcn tân tạo, quận bình tân, tp. hồ chí minh (Trang 67 - 72)