• Quá trình sạc lắc gồm có 4 bước chính:• Quá trình sạc ban đầu sạc không lắc: nhằm làm sạch bề mặt thanh chì sau khi lấy lắc ra và trước khi xếp lắc bán thành phẩm vào sạc lần tiếp the
Trang 1GS BATTERY VIETNAM
21st – Sep – 2007
Trang 2No 18, road 3, Viet Nam – Singapore Industrial
Trang 4GS VIETNAM PRODUCT
Trang 5Sản phẩm bình Ắc quy của công ty chúng tôi dùng cho
xe hơi và xe gắn máy, với khách hàng chủ yếu của
chúng tôi là các OEM (như TOYOTA, HONDA…) và thị trường bán lẻ trong nước.
GS BATTERY PRODUCT APPLY FOR
Trang 6GS BATTERY PRODUCT APPLY FOR
Trang 7Vent plug (+) Pole (-) Pole
Terminal post
Post strapBATTERY INTRODUCTION
Trang 8• Về cơ bản, bình Ắc quy gồm các thành phần sau: Cực (+), cực (-), nút thông khí, nội cực, mức acid trên, mức acid dưới, vỏ bình, tấm cách, lắc (-), lắc (+), nối cell
• Trong đó thành phần: tấm cách, lắc (-), lắc (+) có vai trò quan trọng.
BATTERY INTRODUCTION
Trang 9BATTERY PRODUCTION PROCESS
Lead
Formed
Trang 10• Bộ phận đúc lưới: đúc ra những tấm lưới
• Bộ phận trát cao: gồm có hai bộ phận nhỏ là làm bột và trộn cao để tạo ra cao trát Nhờ máy trát cao mà lượng cao này được trát lên bề mặt của tấm lưới tạo ra lắc bán thành phẩm
• Lắc bán thành phẩm được chuyển qua bộ phận sạc lắc và đặt vào bồn sạc để sạc Sau khi sạc xong lấy lắc ra và đem sấy khô tạo, đó là lắc thành phẩm
- Lắc thành phẩm được chuyển sang bộ phận lắp ráp, bỏ vào bình và lắp thành bình ắc quy cung cấp cho khách hàng
- Và chúng tôi là thành viên của bộ phận sạc lắc
BATTERY PRODUCTION PROCESS
Trang 12• Quá trình sạc lắc gồm có 4 bước chính:
• Quá trình sạc ban đầu( sạc không lắc): nhằm làm sạch bề mặt
thanh chì sau khi lấy lắc ra và trước khi xếp lắc bán thành phẩm vào sạc lần tiếp theo
• Quá trình xếp lắc bán thành phẩm vào bồn sạc: xếp lắc (+) Lắc (-) vào bồn sạc
• Quá trình sạc: nhằm làm thay đổi tính chất hoá lí của tấm lắc nhờ tác dụng của dòng điện một chiều
• Quá trình lấy lắc ra: sau khi kết thúc quá trình sạc lắc
• Cả 4 bước này đều có vai trò quan trọng đối với chất lượng lắc sau khi sạc.
FORMATION PROCESS:
Trang 13RECHARGE PANEL SITUATION:
0 25,000 50,000 75,000 100,000
ppm
Target
How to reduce??
Trang 14• - Và trong quá trình sản xuất lắc thành phẩm, bộ
phận sạc lắc của chúng tôi đã gặp phải một số vấn
đề khó khăn
• Đó là tỉ lệ lắc sạc lại hàng tháng quá cao,ảnh hưởng đến sản lượng của bộ phận cũng như kế hoạch sản xuất của công ty
RECHARGE PANEL SITUATION:
Trang 16• Trong tháng 4, tỷ lệ lắc tốt đạt 91,6%, Lắc sạc
lại chiếm 8,2%, và lắc hỏng là 0,1%
• Trong 8,5% lắc sạc lại đó có đến 75% sạc lại
trên chuyền, còn lại 25% sạc lại do chập mạch
• Tỷ lệ lắc sạc lại cao làm tốn kém điện năng,
nước, công lao động, nguyên vật liệu …
FORMATION DEFECT SITUATION:
Trang 17Positive panels Negative panels ppm
Target
Trang 18Chúng tôi triển khai QCC để kaizen(cải
tiến) nhà máy dựa vào nội dung sau:
8 Lãnh đ o ch p thu n ạo chấp thuận ấp thuận ận
9 Th c hi n, hành đ ng c i ti n ực hiện, hành động cải tiến ện, hành động cải tiến ộng cải tiến ải tiến ến.
10 Thu th p d li u ận ữ liệu ện, hành động cải tiến.
11 Đ a ra k t qu , đánh giá k t ưa ra kết quả, đánh giá kết ến ải tiến ến.
qu ải tiến.
12 Chu n hóa quy trình, áp d ng ẩn hóa quy trình, áp dụng ụng.
13 Theo d i, ỏi,
14 Báo cáo
Trang 20• Chúng tôi chọn tên nhóm là Chung sức Gồm các
thành viên là:
– Nguyễn duy Thiện làm trưởng nhóm
– Anh Đinh Công Lựu thành viên
– Anh Lê Xuân Thuận thành viên
Trang 21Chúng tôi chọn đề tài:
Giảm tỷ lệ lắc sạc lại
2 Ch n đ tài ọn đề tài ề tài
và xây d ng ch ng trình hành đ ng ưa ra kết quả, đánh giá kết ưa ra kết quả, đánh giá kết ơng trình hành động ộng cải tiến.
Trang 22Recharge (+) panels
ppm
2 Ch n đ tài ọn đề tài ề tài
và xây d ng ch ng trình hành đ ng ưa ra kết quả, đánh giá kết ưa ra kết quả, đánh giá kết ơng trình hành động ộng cải tiến.
Trang 23REDUCE RECHARGE PANEL
Action plan:
Trang 24ANALYSIS MAIN CAUSE:
MACHINE
METHOD
Plate bent Paste stick
Protect – bar
Shor
t teeth
nar row Charging-time
Load- unload panel
Trang 25• Dùng biếu đồ xương cá để phân tích nguyên nhân lắc sạc lại cao,
• Qua đó chúng tôi quyết định cải tiến một số yếu tố chính tác động đến tỷ lệ lắc sạc lại như: thanh chống chạm,
• Thời gian ban đầu, đào tạo kỹ năng làm việc cho công nhân, đổi mới phương pháp kiểm tra…
ANALYSIS MAIN CAUSE:
3,4: Thu th p d li u, phân tích nguyên nhân ập nhóm ữ liệu, phân ệu, phân
Trang 26Lug and lead-bar contact NG
Short-circuit
Recharge panel
3,4: Thu th p d li u, phân ập nhóm ữ liệu, phân ệu, phân tích nguyên nhân
Trang 27• Một số yếu tố gây lắc sạc lại như: xếp lắc tiếp xúc không tốt, không chỉnh lắc khi xếp, bột cao rơi lên thanh chì , xếp lắc chạm
3,4: Thu th p d li u, phân tích nguyên nhân ập nhóm ữ liệu, phân ệu, phân
Trang 298 Thực hiện, hành động cải tiến.
9 Thu thập dữ liệu
10 Đưa ra kết quả, đánh giá kết
quả
Trang 30IMPROVEMENT ACTION: KAIZEN 1
Time of initial charging
only 30 minutes
Increasing time of initial charging over 60 minutes
Unform panel lug Pb subtain
complex Unform panel lug
On the surface of lead-bar have
many impurities. The surface of lead-bar more clean.
More Pb
Trang 31• Sau khi phân tích kỹ các nguyên nhân có thể gây ra lắc sạc lại cao, chúng tôi đã tiến hành cải tiến như sau:
• Về thời gian sạc ban đầu ( sạc không lắc):
• Trước cải tiến: thời gian là 30 phút, vì thế thanh chì
chưa biến đổi tính chất hoàn toàn làm tai lắc và thanh chì tiếp xúc không tốt
• Sau cải tiến : tăng thời gian sạc ban đầu lên ít nhất là
60 phút, vì thế bế mặt thanh chì biến đổi tốt giúp cho tai lắc và thanh chì tiếp xúc tốt hơn
IMPROVEMENT ACTION:
Trang 32New protect-bar longer, wider
so it protect short-circuit better
than the old one
KAIZEN 2
Trang 33• Trước cải tiến: Thanh răng lượt của thanh chống
chạm ngắn và hẹp nên rất khó thao tác do đó dễ gây
ra chạm lắc
• Sau cải tiến: Chúng tôi thiết kế và chế tạo lại thanh
chống chạm mới có răng lượt dài hơn và rộng hơn nên dễ thao tác và chống chạm tốt hơn
IMPROVEMENT ACTION:
Trang 34BEFORE KAIZEN KAIZEN ACTION
Paste drop into the
tub when loading
Use plastic plate for
retain paste drop
from unform panel
Paste drop on the plastic plate
And keep the
KAIZEN 3
IMPROVEMENT ACTION:
Trang 35• Trước cải tiến: Lắc bán thành phẩm trước khi xếp
vào hồ sạc được để trực tiếp trên thành hồ, nên cao (paste) thừa dính
• trên thân lắc sẽ rơi vào hồ bám trên các thanh sạc
Do đó khi chúng ta xếp lắc vào lắc sẽ tiếp xúc không tốt với thanh sạc
• Sau cải tiến: Chúng tôi dùng một tấm lót bằng nhựa
để lót trước khi đặc lắc bán thành phẩm lên hồ Do
đó cao thừa không rớt được vào hồ sạc làm cho bề mặt thanh sạc được sạch hơn, lắc tiếp xúc tốt hơn
IMPROVEMENT ACTION:
Trang 36IMPROVEMENT ACTION:
New worker worked many faults:
I already known how
KAIZEN 4
Contact NG Short-circuit No alignment
Trang 37• Trước cải tiến: Một số công nhân mới, thiếu kinh
nghiệm chỉ thao tác theo thói quen, cảm tính dể gây
ra chạm lắc hoặc tiếp xúc không tốt…
• Sau cải tiến: Chúng tôi thiết lập bảng hướng dẫn
thao tác và mở lớp đào tạo các kỹ năng thao tác cho tất cả các công nhân trong bộ phận
IMPROVEMENT ACTION:
Trang 38IMPROVEMENT ACTION:
After input panel, Team
After input panel, team
checking contact, alignment,
KAIZEN 5
Set up checking guide
Trang 39• Trước cải tiến: Sau khi xếp lắc xong không có công đoạn kiểm tra cuối cùng trước khi bật máy sạc, nên các lỗi do thao tác như chạm chập, tiếp xúc…
• Không được phát hiện và khắc phục kịp thời
• Sau cải tiến: Chúng tôi thiết lập và áp dụng phương
pháp kiểm tra cuối cùng bằng đèn pin cho từng hồ sạc trước khi bật máy sạc
IMPROVEMENT ACTION:
Trang 4075,000
100,000
We save many…
We have
a big Kaizen
Trang 41• Sau khi áp dụng các phương pháp cải tiến trên chúng tôi nhận thấy tỉ lệ lắc sạc lại hàng tháng bắt đầu giảm,
• cho đến tháng 7 và 8 tỉ lệ lắc sạc lại giảm thấp hơn mục tiêu chúng tôi đề ra
IMPROVEMENT ACTION:
Trang 43• Như vậy với kết quả ấy, mỗi tháng
chúng tôi tiết kiệm được tổng cộng
là 675 đô la chi phí sản xuất
Profits saving:
Trang 4412 Chuẩn hóa quy trình, áp
dụng.
13 Theo dỏi,
14 Báo cáo
Trang 45 Apply initial charging over 60 minutes.
Apply new protect-bar
Apply plastic-plate when loading unformed panel.
Training for new workers about working skills Use
working skill map in order to appraise ability working of workers Apply operation guide.
Trang 46• Để duy trì kết quả đã đạt được chúng tôi tiêu chuẩn hóa một số mục đã cải tiến như sau:
– Áp dụng thời gian sạc ban đầu (sạc không lắc) hơn 60 phút cho tất cả các line sạc.
– Áp dụng thanh chống chạm mới
– Dùng tấm nhựa lót lắc khi đặc lắc lên hồ sạc
– Áp dụng bảng hướng dẫn thao tác và dùng bản đồ kỹ năng để đánh giá định kỳ kỹ năng làm việc của công nhân
STANDARDIZATION:
Trang 47ACHIEVEMENT AFTER KAIZEN:
2 Improve skill working for all workers.
1 Recharge rate have reduced under target
3 Establishment new standard about initial charging time and working operation guide
REMAIN TROUBLES:
We need to continue kaizen to reduce
recharge panels
Trang 48• Như vậy nhóm Chung sức chúng tôi đã đạt được một
số kết quả sau khi thực hiện đề tài như sau:
– Tỉ lệ lắc sạc lại đã thấp hơn mục tiêu chúng tôi đề ra – Cải thiện được kỹ năng làm việc cho tất cả các công nhân trong bộ phận
– Thiết lập thêm một số tiêu chuẩn và hướng dẫn vận hành mới cho công nhân dể thao tác
– Tuy nhiên bước đầu chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra nhưng tỉ lệ sạc lại vẫn còn ở mức cao, mục tiêu sắp tới nhóm chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và giảm hơn nữa tỉ lệ lắc sạc lại ở
ACHIEVEMENT AFTER KAIZEN:
Trang 49THANK YOU FOR YOUR LISTENING