Xử lýônhiễmmôitrường và tạokhísinhhọclàmnhiênliệuphụcvụsảnxuấttừchấtthảichănnuôilợn Theo số liệu thống kê năm 2007, khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 3.827 trang trại chănnuôi gia súc và gia cầm với trên 983.400 con trâu, 3.205.700 con bò, 7.524.000 con lợnvà trên 72 triệu gia cầm. 1. Đặt vấn đề Chỉ tính riêng cho loại chấtthải rắn của gia súc một năm thải vào môitrường 50 triệu m3. Trong các trang trại chănnuôilợn quy mô công nghiệp, vấn đề ônhiễmmôitrường do chấtthải rắn, nước thải đã và đang gây ônhiễmmôitrường rất cần được quan tâm. Trước thực trạng đó, các nhà khoa học đã đề xuấtvà áp dụng nhiều biện pháp xửlý chất thải gây ônhiễmmôi trường. Một trong những biện pháp là xây lắp bể khísinhhọc (Biogas) để xửlýchấtthảichăn nuôi. Hiện nay, số lượng bể Biogas ở Việt Nam đạt 140.000 bể tại 53 tỉnh thuộc các vùng khác nhau trong cả nước. Vấn đề lắp đặt bể Biogas xửlýônhiễm nước thảichănnuôi không phải là mới. Tuy nhiên, theo nghiên cứu qua một số tài liệu trong nước, hầu hết các loại bể Biogas được xây dựng với quy mô nhỏ phụcvụ cho các hộ gia đình nông thôn, kết cấu hầm bằng vật liệu gạch, xi măng hay các dạng túi nilon. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành lắp đặt hệ thống xửlý nước thải với công suất 120 -150m3/ngày đềm vừa xử lýônhiễmmôitrường và tái tạo năng lượng khísinhhọcphụcvụsản xuất. 2. Lắp đặt hệ thống xử lýônhiễmmôitrường và tạokhísinhhọclàmnhiênliệuphụcvụsảnxuấttừchấtthảichăn nuôi. • Chấtthảichănnuôilợn Thực tế, Xí nghiệp chănnuôilợn thuộc Công ty cao su Lệ Ninh (Quảng Bình) với đàn lợn thay đổi từ 4.500 - 6.000 con. Kết quả khảo sát tại Xí nghiệp cho thấy, lượng chấtthải rất lớn cụ thể là: Lượng nước sử dụng vào mục đích là rửa chuồng trại, tắm mát cho lợn vào mùa hè tối đa 150m3/ngày và mùa đông là 80m3/ngày. Trong quá trình vệ sinh chuồng, nước thảivàchấtthải rắn hòa chung với nhau và được dẫn theo mương đổ vào hồ chứa của Xí nghiệp chăn nuôi. Trong quá trình nghiên cứu lựa chọn công nghệ xửlý nước thảichănnuôi lợn, chúng tôi tiến hành lấy mẫu và phân tích chấtthải qua các thời gian từ 17/7 - 28/8 với kết quả như sau: Phân lợnvà hỗn hợp chấtthải của nó rất thích hợp cho lên men kỵ khí. Mặt khác, vi sinh vật ky khí thường sử dụng nguồn hữu cơ cacbon nhanh hơn sử dụng nitơ khoảng 30 lần (tỷ lệ C/N là 30/1). Chấtthảichănnuôi phân lợn có tỷ lệ C/N nằm trong giới hạn này nên được xem là nguyên liệu chủ yếu trong sảnxuất CH4. Chấtthảitừ Xí nghiệp chănnuôilợn tỷ lệ C/N khoảng 20/1 có thể áp dụng phương pháp sinhhọc để xửlý nước thải. Thông qua kết quả nghiên cứu và tham khảo tài liệu của các nhà khoa học trong, ngoài nước, chúng tôi đề xuất quy trình công nghệ xửlýchấtthảichănnuôi (Sơ đồ 1). • Xác định các thông số làm cơ sở thiết kế bể Biogas Bể Biogas hoạt động có hiệu quả phụ thuộc nhiều yếu tố như độ pH, nhiệt độ, tỷ lệ C/N, lượng chấtthải hàng ngày và một số yếu tố khác. ứng dụng phương pháp lên men ky khíxửlýchấtthảichănnuôi đòi hỏi đáy bể Biogas đạt độ sâu nhất định (4 - 7m), đồng thời đặt trên mực nước ngầm. Thực tế cho thấy, chấtthảichănnuôilợn là hỗn hợp bao gồm phân tươi, nước tắm và rửa chuồng lợn. Theo số liệu cung cấp của Xí nghiệp, lượng chấtthải phụ thuộc theo mùa (bảng 1) do đó khối lượng chấtthải vào bể Biogas bình quân 120m3/ngày. Theo kết quả khảo sát và thăm dò ý kiến nhân dân trong khu vực, mực nước ngầm tại vị trí dự kiến xây dựng hầm Biogas ở độ sâu âm 2,5m so với mặt đất hiện tại. Mặt nền đá gốc chứa tầng nước ngầm là đá vôi với độ sâu âm 2 - 3m so với mặt đất tự nhiên. Đồng thòi, tại vị trí dự kiến xây dựng thấp hơn mặt bằng chung của Xí nghiệp chănnuôi không thể di chuyển đến bất cứ vị trí nào trong khuôn viên của Xí nghiệp. Các điều kiện nêu ở trên rất khó khăn cho công tác triển khai xây lắp bể Biogas dung tích lớn. Để tiến hành thử nghiệm xây dựng bể Biogas đạt hiệu quả cao cần xửlý một số yếu tố tác động sau: Ngăn cách đáy hầm với nước ngầm trong khu vực; Ngăn nước chảy tràn vào hầm khi mùa mưa đến; Tăng nhiệt độ trong hầm để tăng khả năng sinhkhí quá trình phân hủy chất thải. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi tập trung nghiên cứu xửlý nước thảichănnuôilợn bằng phương pháp sinhhọc lên men yếm khí kết hợp với hiếu khí. Quá trình xửlý yếm khí được thực hiện trong các hầm sinhkhí Biogas. Khí Biogas sinh ra trong quá trình lên men, được thu hồi và tái sử dụng làm năng lượng thay dầu DO đốt lò hơi phụcvụsảnxuất cho Nhà máy chế biến thức ăn gia súc thuộc Công ty cao su Lệ Ninh. • Một số vấn đề cần chú ý khi lắp đặt và vận hành bể Biogas dung tích lớn Theo kết quả tính toán với lượng chấtthải 120-150m3/ngày với thòi gian sinhkhí 30 ngày thì dung tích bể chứa đạt 4.500m3. Vật liệu xây dựng bể Biogas sử dụng loại màng chống tia bức xạ mặt trời HDPE thay thế các loại vật liệu truyền thống như xi măng, cát, đá mà từ trước đến nay nước ta vẫn thường sử dụng. Một ưu việt dễ nhận thây sử dụng màng HDPE xây dựng bể Biogas có khả năng chống thấm tốt và kín. Khi xây lắp bể Biogas dung tích lớn cần lưu ý là tạo ra dòng chảy khuấy trộn trong bể. Quá trình lên men ky khí sẽ tạo nên lớp váng bề mặt ngăn cản sự thoát khí vào buồng chứa khí. Vì vậy, thông thường người ta hay sử dụng các thiết bị khuấy, đảo để phá váng bề mặt. Để tạo ra dòng chảy trong bể, quan trọng nhất là vị trí và cao trình đặt ống dẫn chấtthải vào bể và ống thoát nước thải sau bể Biogas. Bể Biogas quy mô lớn được vận hành liên tục cụ thể là nạp nguyên liệuvà lấy chấtthải ra khỏi bể được tiến hành liên tục. Bể Biogas sẽ hoạt động ổn định sau 30 ngày kể từ lúc bắt đầu vận hành sẽ tạo ra lượng khí trên 1.500m3. • Hệ thống xửlý nước thải sau khi qua bể Biogas • Theo cơ sở thực tế vàlý thuyết tính toán, nước thảichănnuôi sau khi đi qua bể Biogas hàm lượng BOD, COD giảm đáng kể và tiếp tục chảy vào hồ hiếu khí. Hồ hiếu khí với tổng diện tích 40m x 60m, độ sâu mực nước thải tại hồ hiếu khí là 0,7m. Nước thải sau bể Biogas vào hồ hiếu khí các chất bẩn hữu cơ ở dạng hòa tan, phân tán nhỏ được hấp thụ lên bề mặt tế bào vi khuẩn, sau đó chúng được chuyển hóa và phân hủy. Nước thảitừ hồ hiếu khí được dẫn vào hồ sinhhọc thông qua mương đất ướt. Mương đất ướt tiếp tục góp phần giảm đáng kể hàm lượng amoni trong nước thải. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam. Chỉ tiêu Sunfat còn cao hơn so với quy chuẩn. 3. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tách hơi nước, khí H2S, NH3 tăng CH4 đốt lò hơi phụcvụsảnxuất Đường thu khísinhhọctừ bể Biogas có đường kính no mm, dài 450 m từ hệ thống xửlý nước thải đến lò hơi nhà máy chê biến thức ăn gia súc. Trong hỗn hợp khísinhhọctừ Biogas (KSH) bao gồm CH4, hoi nước, CO2 và một hàm lượng nhỏ khí H2S. Để hút khítừ bể Biogas sử dụng quạt hút có áp lực lớn 920 mmHg đẩy vào thiết bị. Hỗn hợp KSH được hút từ bể vào thiết bị, đường dẫn khí đi từ dưới lên trên. Thiết bị cấu tạo bằng các chóp nón đục lỗ để tách khívà ngưng tụ hoi nước. Hỗn hợp nước, khí H2S, CO2;NH3 từ thiết bị được dẫn về và hòa tan cùng với nước thảiở hồ sinh học. Trong đường ống thu khí xảy ra quá trình nước chảy xuôi và dòng khí chuyển động ngược lại. Lượng nước được tách ra từ thiết bị cùng với các loại khí H2S, CO2, NH3 chảy vào hồ xửlýônhiễm nước thải bằng sinh vật thủy sinh. Như đã trình bày trong hỗn hợp khísinhhọctừ Biogas ngoài khí CH4 còn chứa một lượng hơi nước và các khí tạp khác. Các loại khí như CO2, NH3, H2S, SƠ4 điều hòa tan trong nước và theo dòng nước chảy về hồ sinh học. Mẫu khí thu nhận từ tầng chứa khí tại Nhà máy, sau đó mang về phân tích tại Phòng thí nghiệm Phân viện Bảo hộ Lao động và Bảo vệ môitrường Miền Trung - Tây Nguyên. Thiết bị lọc hơi nước và các loại khí đã đạt những kết quả nhất định cụ thể là: Hàm lượng CH4tăng từ 40% đạt 70% - 80% trong hỗn hợp khísinh học; Hàm lượng khí H2S, NH3 giảm khoảng 30 lần. Hỗn hợp khísinhhọc sau khi được lọc qua thiết bị hàm lượng CH4 tăng lên 70 - 80% và được bơm đẩy vào kho chứa thay dầu DO đốt lò hoi cho nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Quy trình vận hành lò hoi đốt dầu DO ở Nhà máy hoàn toàn tự động. Khi áp lực lò tăng lên 4kg hơi máy tự cắt và áp lực giảm xuống 3kg máy tự động đốt. Khác với cải tạo bộ chế hòa khí sử dụng CH4để phát điện, chúng tôi tiến hành cải tạo bếp phun dầu DO để sử dụng khí CH4 đốt lò hơi. Theo hội đồng nghiệm thu và xây dựng lại định mức dầu DO cho Nhà máy chế biến thức ăn gia súc của Công ty cao su Lệ Ninh sử dụng khí Biogas làmnhiênliệu đốt lò hơi đã tiết kiệm được 6 lít dầu DO cho 1 tấn sản phẩm. Chỉ tính riêng cho hiệu quả khí Biogas thay dầu DO đốt lò hơi chỉ trong 2 năm Công ty sẽ thu hồi được vốn xây dựng bể Biogas xử lýônhiễmmôitrường từ chấtthảichăn nuôi. 4. Một số ý kiến Các loại chấtthải trong chế biến cà phê, cao su, tinh bột sắn, thủy sản nói chung vàchănnuôi nói riêng khu vục miền Trung - Tây Nguyên gây ônhiễmmôitrường đáng quan tâm là nước thải. Bởi lẽ, khu vực này như đòn gánh hai đầu đất nước có địa hình dốc, phân cắt mạnh bởi nhiều hệ thống sống suối. Ônhiễm nước thảitừ 3.827 chế biến tinh bột sắn, trên 50 nhà máy chế biến thủy sảnkhithải vào môitrường nếu không xửlý triệt để thì một phần ngấm xuống tầng cát ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, một phần đổ xuống sống, suối đều được thải ngay ra biển gây ônhiễm trên diện rộng. Vì vậy, nghiên cứu ứng dụng công nghệ xửlýchấtthải gây ônhiễmmôitrườngvà tái tạo năng lượng phụcvụsảnxuất có ý nghĩa thực tế đối với khu vực này. Tuy nhiên các trang trại chănnuôi đa số nguồn vốn hạn hẹp việc áp dụng mô hình này gặp nhiều khó khăn nên cần có sự can thiệp của Nhà nước. . nhiễm môi trường và tái tạo năng lượng khí sinh học phục vụ sản xuất. 2. Lắp đặt hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường và tạo khí sinh học làm nhiên liệu phục vụ sản xuất từ chất thải chăn nuôi. . Xử lý ô nhiễm môi trường và tạo khí sinh học làm nhiên liệu phục vụ sản xuất từ chất thải chăn nuôi lợn Theo số liệu thống kê năm 2007, khu vực miền Trung. súc một năm thải vào môi trường 50 triệu m3. Trong các trang trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp, vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, nước thải đã và đang gây ô nhiễm môi trường rất