1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

bài tập tuần 5 lý thuyết điều khiển nâng cao

15 0 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Bài tập tuần 5 Lý thuyết điều khiển nâng cao
Tác giả Mã Quang Thoại, Trần Nhật Chung, Lê Đinh Hoàng, Nguyễn Quốc Huy
Trường học Đại học Quốc gia Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Lý thuyết điều khiển nâng cao
Thể loại Bài tập
Năm xuất bản 2023
Thành phố TP. Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 15
Dung lượng 6,66 MB

Nội dung

- Kết quả mô phỏng có được: Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán lý thuyết và kết quả mô phỏng.. Ta nhận thấy 2 kết quả có kết quả gần giống nhau.. Giữa 2 kết quả có sự sai số nhỏ do tro

Trang 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH

 

BÀI TẬP TUẦN 5

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO LỚP L01 NHÓM 12 - -HK 222

NGÀY NỘP 05/02/2023

Sinh viên thực hiện Mã số sinh

viên Bài tập thực hiện

Trang 2

2

Bài 1:

- Kết quả tính toán lý thuyết có được

- Mô hình Simulink

Trang 3

- Kết quả mô phỏng có được:

Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán lý thuyết và kết quả mô phỏng Ta nhận thấy

2 kết quả có kết quả gần giống nhau Trong đó: biên độ dao động theo kết quả mô phỏng là 14.02 và kết quả tính toán lý thuyết là 13.9; tần số dao động theo mô

phỏng là 1.433 rad/s còn tần số dao động theo lý thuyết là 1.58 rad/s Giữa 2 kết quả có sự sai số nhỏ do trong quá trình đo đạc hay làm tròn phép tính Nói chung sai số nằm trong khoảng cho phép

Trang 4

4 Bài 2

- Kết quả tính toán lý thuyết có được

Trang 6

6

- Mô hình Simulink

- Kết quả mô phỏng có được:

Nhận xét: Từ kết quả mô phỏng Ta nhận thấy giữa kết quả mô phỏng và kết quả lý thuyết gần giống nhau Trong đó: biên độ dao động theo kết quả mô phỏng là 13.76 và kết quả tính toán lý thuyết là 13.9 ; tần số dao động theo mô phỏng là 0 1.59 rad/s còn tần số dao động theo lý thuyết là 1.58 rad/s Giữa 2 kết quả có sự sai số nhỏ do trong quá trình

đo đạc hay làm tròn phép tính ai số nằm trong khoảng cho phép.S

Trang 7

Bài 3:

Tính toán lý thuyết:

Trang 8

8

Trang 10

10 Kết quả mô phỏng:

Trang 11

Ta có T = 12.812(s), ta tính được 𝜔 = 0.49 (𝑟𝑎𝑑

𝑠)

Ta có 2M = 70.7, suy ra M = 35.35

So sánh kết quả lý thuyết:

Trang 12

12 Bài 4

Trang 14

14 Hình 1: Hệ thống điều khiển có khâu bão hòa

Hình 2: Nhập thống số PI như đã thiết kế theo lý thuyết

Trang 15

Hình 3: Mô phỏng dao động hệ thống điều khiển có khâu bão hòa

Nhận xét: Khi khâu PI bị bão hòa ở mức điện áp 10V thì hệ thống điều khiển không có dao động tự kích

Ngày đăng: 13/06/2024, 10:27

w