Thiết kế phần điều khiển

Một phần của tài liệu Cải tiến quy trình làm việc máy ép tem (Trang 37 - 54)

3.8.1 Sơ đồ động lực

Hình 3.23.Sơ đồ khí nén

3.8.2 Sơ đồ kết nối PLC

3.8.3 Thành lập địa chỉ các ngõ vào ra của PLC

Bảng 1.2- Bảng địa chỉ ngõ vào của PLC

Kí hiệu Địa chỉ Mô tả

START I0.0 Nút nhấn Start (NO)

RESET I0.2 Nút nhấn Reset (NO)

Nút dạy I1.0 Nút nhận mã cho barcode Auto-Manual I0.1 Chế độ tự động/bằng tay

S1 I0.4 Hành trình xilanh lên

S2 I0.5 Hành trình xilanh xuống

S3 I0.7 Hành trình xilanh xoay vào

S4 I0.6 Hành trình xilanh xoay ra

Cb_áp suất I0.3 Cảm biến áp suất

Bảng 1.3- Bảng địa chỉ ngõ ra của PLC

Kí hiệu Địa chỉ Mô tả

Xylanh xoay Q0.2 Xy lanh xoay Xylanh xuống Q0.3 Xylanh xuống Giác hút Q0.1 Giác hút để hút tem

Đèn Q0.0 Đèn báo barcode đọc mã vạch

Barcode CỔNG TT Đọc mã vạch tem

Reset board Q0.4 Reset board Start board Q0.6 Start board

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 4.1 Kết quả.

Đề tài đã đề ra đƣợc giải pháp hỗ trợ lao động bằng tay của ngƣời công nhân bằng bằng một thiết bị bán tự động nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lƣợng sản phẩm.

Hình 4.1 Máy ép tem sau khi cải tiến Công suất máy đạt đƣợc:

• Thời gian ép tem giảm xuống còn 4s/sp (từ 6s/sp xuống còn 4s/sp) • Đảm bảo an toàn cho ngƣời công nhân trong quá trình làm việc. • Viền ép đồng đều lên mép tem.

• Tem đƣợc thả đúng vị trí ép.

• Công nhân không phải ngồi canh chỉnh.

• Bƣớc đầu, kết quả cải tiến của nhóm đã đƣa lại cho công ty TM-DV-SX Tự động AZ một hợp đồng cải tiến 5 thiết bị máy ép tem cùng loại.

CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 Kết luận

Về tính mới:

Đây là giải pháp nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn sản xuất tại công ty và nhóm nghiên cứu đã áp dụng khoa học kĩ thuật vào thay thế sản xuất thủ công, tăng cao năng xuất và chất lƣợng sản phẩm.

Khả năng áp dụng:

Máy ép tem đã đƣợc nghiệm thu, bàn giao và hiện đang đƣợc ứng dụng đƣa vào sản xuất thực tế tại công ty Chanshin Việt Nam.

Hiệu quả của máy:

Máy ép tem hoạt động ổn định, chính xác đúng theo yêu cầu của công ty: + Đảm bảo an toàn cho ngƣời công nhân trong quá trình làm việc. + Thời gian ép tem giảm xuống còn 4s/sp ( từ 6s/sp xuống còn 4s/sp).

Bảng 1.4- So sánh sản lƣợng trƣớc và sau khi cải tiến Thời gian Sản lƣợng sản phẩm trƣớc cải tiến Sản lƣợng sản phẩm sau cải tiến 1h 600 Sản phẩm 900 Sản phẩm 4h 2400 Sản phẩm 3600 Sản phẩm 8h 9600 Sản phẩm 14400 Sản phẩm

+ Giảm sự chênh lệch năng suất làm việc giữa ngƣời công nhân lành nghề và ngƣời mới vào làm.

+ Chất lƣợng sản phẩm đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Máy ép tem với một thiết kế cơ khí đơn giản, kích thƣớc gọn nhẹ đã đáp ứng đƣợc yêu cầu về mặt chất lƣợng sản phẩm và số lƣợng sản phẩm trong quá trình ép, đã khắc phục đƣợc các nhƣợc điểm khi ép bằng tay.

5.2 Hƣớng phát triển

Hƣớng đến mục tiêu giảm số lƣợng ngƣời lao động trong xƣởng, một ngƣời công nhân có thể đứng hai máy, tự động hóa hoàn toàn quy trình ép tem.

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt

[1] Lƣu Đức Bình (2002), Giáo trình công nghệ chế tạo máy, khoa Cơ Khí, Trƣờng ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.

[2]Nguyễn Ngọc Phƣơng, hệ thống điều khiển bằng khí nén, NXB Giáo dục, 1999 [3] Nguyễn Ngọc Phƣơng (2000), Điều khiển tự động. Giáo trình Đại học Sƣ Phạm

TP Hồ Chí Minh, 208 trang.

Tài liệu tiếng Anh

[4] Siemens(2003), S7-200 Programmable Controller System Manual.

Tham khảo trang Web

[5] http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/COM/GTPLC.pdf

[6]http://www.doko.vn/tai-lieu/giao-trinh-cong-nghe-che-tao-may-dai-hoc-su-

pham-ky-thuat-tphcm-194793

[7]http://thuyluckhinen.net/san-pham/xi-lanh-khi-nen/579.html

Một phần của tài liệu Cải tiến quy trình làm việc máy ép tem (Trang 37 - 54)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(54 trang)