THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp hợp lý để tận thu dầu cát kết Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ” Ngành: Kỹ thuật dầu khí Mã số: 62520604 Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Đức Thắng Khóa đào tạo: 2010-2013 Họ tên cán hướng dẫn: PGS TS Cao Ngọc Lâm; TS Nguyễn Văn Minh Tên sở đào tạo: Trường Đại học Mỏ - Địa chất TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án tìm áp suất trộn lẫn tối thiểu (MMP) khí đồng hành dầu vỉa tầng chứa cát kết Mioxen hạ mỏ Bạch Hổ giải pháp hạ áp suất trộn tối thiểu cách làm giàu khí đồng hành với khí thấp áp sẵn có mỏ để đảm bảo tính khả thi áp dụng kết vào thực tế MMP dầu vỉa với khí đồng hành tầng cát kết Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ 350 bar MMP đạt áp suất vỉa 255 bar trộn lẫn 40% khí thấp áp (khí tách bậc mỏ) với 60% khí đồng hành Cịn khí đồng hành làm giàu LPG với tỷ lệ pha trộn khác là: 5, 10, 20, 30 40% mol MMP giảm xuống tương ứng 315 bar, 291 bar, 238 bar, 185 bar 140 bar Luận án đánh giá hiệu phương pháp bơm ép khí nước ln phiên (WAG) mơ hình vật lý vỉa mô khai thác cho tầng cát kết Mioxen hạ mỏ Bạch Hổ Bơm ép WAG trước bơm ép nước thu hồi khoảng 70,5-80,2% lượng dầu mẫu, bơm ép nước đạt hiệu thu hồi khoảng 55,5-60,5% Bơm ép WAG thời điểm sau bơm ép nước tận thu thêm từ 15,9-17,8% Kết chạy mô cho thấy phương án bơm ép WAG mơ hình Mioxen Bắc có hệ số thu hồi dầu tăng thêm từ 2-10% độ ngập nước giảm từ 9045% so với phương pháp bơm ép nước INFORMATION ON NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS (Information will be posted on the Website) Name of Thesis: “A study on the suitable solutions to enhanced oil recovery for Miocene formation, Bach Ho field” Specialization: Petroleum Engineering Code No.: 62520604 Name of PhD Student: Pham Duc Thang Course: 2010-2013 Advisors: Assoc.Prof Dr Cao Ngoc Lam; Dr Nguyen Van Minh Training Institution: Hanoi University of Mining and Geology SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS The thesis has found Minimum Miscible Pressure (MMP) between oil and associated gas of Miocene formation, Bach Ho field and the solutions to reduce MMP by mixing associated gas with available low pressure gas at field to ensure the feasibility of applying the results in practice MMP of oil with associated gas of Miocene formation, Bach Ho field is 350 bar MMP will achieve exactly the current reservoir pressure is 255 bar by mixing 40% of low pressure gas (gas separation of level at field) with 60% of associated gas And while associated gas is enriched by LPG with different mixing ratio, respectively: 5, 10, 20, 30 and 40% mol, MMP can be decreased by respectively 315 bar, 291 bar, 238 bar , 185 bar and 140 bar Thesis has evaluated the efficiency of the method of Water Alternate Gas (WAG) injection on physical modeling and reservoir simulation for Miocene formation, Bach Ho field WAG injection before water injection could recovery from 70.5 to 80.2% oil in the core sample, while only water injection have recovery efficiency of about 55.5 to 60.5% WAG injection at the time after the water injection will make more oil recovery from 15.9 to 17.8% The results of simulation shown that the WAG injection schemes on northern Miocene models have oil recovery factor increased from 2-10% and water cut down from 90-45% compared to water injection method