Nhiệm vụ: đặt 2 bơm nước thải từ bể ngầm lên bể trung hịa và tủ điện Cấu tạo: tường gạch, mái tơn.
Kích thước: LxW = 6m x 4m
IV.2. SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ VAØ PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC
Do hệ thống cịn trong thời kì vận hành thử, chưa nghiệm thu nên gặp nhiều sự cố và chưa thấy được hiệu quả xử lý của tồn hệ thống. Tuy nhiên theo kết quả thu được từ việc tiến hành thí nghiệm pilot thì mẫu nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại B (đảm bảo về tiêu chuẩn xả thải).
Để thấy được những trở ngại trong cơng tác vận hành, chúng ta nên tìm hiểu, xem xét ở tất cả các cơng đoạn xử lý.
Đầu tiên là ở hệ thống bơm. Mặc dù cơng trình chưa nghiệm thu nhưng ở một số đoạn nối trên đường ống đẩy của một số bơm đã cĩ hiện tượng rị rĩ như bơm nước thải bể ngầm, bơm nước thải acid, bơm bùn từ bể phản ứng. Điều này cho thấy cơng tác lắp đặt thiết bị chưa thực sự hiệu quả.
Ngồi ra do áp suất nước lớn các ống dẫn bơm thường xảy ra hiện tượng ồn rung. Quá trình này nếu tiếp diễn lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng hở các chân joint nối giữa các trục bơm, thậm chí cĩ thể dẫn đến hư bơm.
Do vậy để tuổi thọ của thiết bị được nâng cao và hệ thống hoạt động hiệu quả cần thiết phải kiểm tra lại các máy bơm xảy ra hiện tượng trên và đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp. Chẳng hạn:
Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục
Nước thải rị rỉ - Hở joint nối - Hở bích
- Thay joint - Thay bích
Oàn, rung - Va chạm vào nĩn che, sàn cơng tác khi hoạt động
- Aùp suất nước lớn
- Điều chỉnh lại nĩn che - Gia cố ống bằng các ngàm thép cố định hay lèn các vật liệu đệm cao su.
Mặt khác do phần lớn các bơm trong hệ thống là tận dụng lại bơm cũ (đã sửa chữa, làm mới) nên khĩ điều chỉnh lưu lượng bơm. Vì vậy khi sử dụng để bơm hĩa chất, lưu lượng hố chất qua bơm lớn làm hao phí hĩa chất. Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian vận hành thử, bên thi cơng đã tiến hành lắp thêm đường ống hồi lưu hố chất về lại bồn chứa hố chất nhằm tiết kiệm hĩa chất.
Sự cố tiếp theo là bể chứa nước thải cromic.
Theo thiết kế ban đầu, bể được chia thành 2 đơn nguyên để xử lý từng mẻ. Tuy nhiên khi thi cơng, để thuận tiện và giảm bớt chi phí kinh tế, bể được ngăn làm 2 và thơng vơi nhau bằng 1 ống dẫn. Do trong lúc thi cơng khơng để ý đến vị trí đặt ống dẫn thơng giữa hai ngăn nên dẫn đến hiện tượng là ống đặt hơi cao, trong khi ống dẫn nước đầu ra chỉ đặt ở gần đáy của một ngăn. Vì thế phần nước ở bên dưới ống thơng nhau của ngăn cịn lại sẽ khơng được bơm qua bể phản ứng để xử lý. Mặt khác trong quá trình xử lý, chỉ dùng 1 bơm để bơm nước thải cromic từ bể chứa vào bể phản ứng qua cùng 1 đường ống ra nên thực tế cho thấy việc xây dựng vách ngăn như trên là hồn tồn khơng cần thiết. Tuy vậy khơng thể khắc phục sự cố trên bằng cách phá bỏ vách ngăn vì kết cấu được làm bằng thép phủ composit, xử lý rất khĩ. Do đĩ cần phải khoan một lỗ thơng khác ở vị trí gần đáy để cho nước tràn qua dễ dàng.
Ơû bể phản ứng và lắng trong cơng đoạn xử lý nước thải cromic, sự cố gặp phải ở cánh khuấy. Cánh khuấy trong bể quay với tốc độ 150 vịng/phút. Cánh khuấy cĩ khả năng khuấy trộn cao, tuy nhiên do tốc độ quay quá lớn nên xảy ra hiện tượng nước trong bể phản ứng văng cả ra bên ngồi. Hiện tượng này xảy ra càng nhiều khi lượng nước chứa trong bể chưa ngập cánh khuấy. Điều cần thiết để ngăn ngừa tình trạng trên là khi tiến hành xử lý nên bơm nước thải cromic vào bể phản ứng với lượng nước vừa đủ ngập cánh khuấy (cũng khơng được quá đầy vì như thế cũng sẽ làm nước trong bể bắn ra ngồi). Mặt khác, do trục quay cánh khuấy lắp đặt khơng khớp với động cơ bên trên nên khi động cơ hoạt động, trục quay quay khơng ổn định, rung và gây ồn lớn. Tình trạng này kéo dài sẽ làm hư hỏng trục quay, do đĩ cần phải điều chỉnh lại các khớp nối.
Một điều quan trọng nữa khi tiến hành xử lý ở bể phản ứng là do khơng cĩ hệ thống điều chỉnh pH tự động nên việc định lượng lượng hĩa chất thêm vào để cĩ được
khoảng pH cần thiết cho việc xử lý gặp nhiều khĩ khăn. Cách vận hành như hiện nay ở cơng trình vẫn chỉ là việc làm thủ cơng: phải thường xuyên đo pH trong nước thải để xác định lượng hĩa chất cho vào. Điều này khơng những làm hao phí hĩa chất, gây khĩ khăn cho cơng tác vận hành mà cịn làm hạn chế hiệu quả xử lý của hệ thống.
Sau khi trung hịa pH, nước thải tự chảy sang bể lắng. Nước trong sau lắng sẽ tràn qua máng răng cưa đi vào máng thu nước. Nhưng do máng gắn thấp nên nước tràn qua nhanh làm mất tác dụng phân phối đều nước của máng răng cưa. Đối với trường hợp này cách giải quyết là điều chỉnh lại cao độ của máng răng cưa cho phù hợp.
Ơû khâu xử lý bùn cặn, lúc đầu ống phân phối bùn được lắp đặt sát bề mặt lớp cát trên sân, nhưng khi thử nghiệm thấy rằng làm như vậy sẽ khơng phân phối đều trên tồn bề mặt. Vì vậy cũng đã tiến hành khắc phục sự cố trên bằng cách nâng ống phân phối lên cao khoảng 0,5m để phân phối đều bùn cặn về hai bên sân phơi bùn.
CHƯƠNG 5